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安慶煉油一部技改消除“瓶頸”包羅萬象

  何聲強(qiáng)負(fù)責(zé)安慶石化煉油一部催化裝置煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)工藝管理,他發(fā)現(xiàn)由于自含油污水處理場(chǎng)至煙氣脫硫脫硝系統(tǒng)回用水邊界壓力只有0.2兆帕,滿足不了0.35兆帕最小邊界壓力工藝要求。他提出的“煙氣脫硫脫硝洗滌塔中水回用增設(shè)加壓泵及中水回用投用”技改在裝置檢修中順利實(shí)施,并一次成功投用,每小時(shí)降低新鮮水消耗5~10噸,每年可減少操作費(fèi)用4.12~8.24萬元。本文由上海五岳泵閥制造有限公司協(xié)助轉(zhuǎn)載分享,上海五岳為專業(yè)的安全閥廠家,主要生產(chǎn)各類彈簧全啟式安全閥,彈簧微啟式安全閥,并終身為使用單位提供相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)支持。

  煉油一部勞模創(chuàng)新工作室?guī)ьI(lǐng)各裝置職工們盯緊現(xiàn)場(chǎng),技改消除“瓶頸”包?羅萬象,涉及到煉油生產(chǎn)各個(gè)方面,積極消除影響裝置安穩(wěn)長(zhǎng)滿優(yōu)生產(chǎn)的不利因素,確保裝置生產(chǎn)更精細(xì)從嚴(yán),從而促進(jìn)裝置安全環(huán)保、優(yōu)化運(yùn)行、節(jié)能降耗、產(chǎn)品質(zhì)量等各項(xiàng)工作。

  I常減壓裝置精制系統(tǒng)泵P0103/1.2是液態(tài)烴抽提堿循環(huán)泵,原來只1號(hào)泵入口有退堿線,一碰到該泵搶修消缺,系統(tǒng)就無法退堿換堿。裝置停工檢修中,他們對(duì)泵入口管線進(jìn)行改造,將塔退渣線直接改進(jìn)泵P0103/1.2入口集合管上,2號(hào)泵增加了一條退渣線。現(xiàn)在,兩臺(tái)機(jī)泵都能退堿渣,精制液化氣產(chǎn)品質(zhì)量得到了保證。

  I常減壓裝置精制系統(tǒng)密閉吹掃流程完善,確保了關(guān)聯(lián)裝置停工節(jié)點(diǎn);催化裝置洗滌塔濾清模塊循環(huán)泵出口過濾器排凝由直排改到事故池,避免了環(huán)境污染;脫臭裝置柴油出裝置流程改造,減少了柴油來量對(duì)關(guān)鍵設(shè)備冰機(jī)運(yùn)行的影響,確保了尾氣脫臭裝置長(zhǎng)周期安穩(wěn)運(yùn)行……一個(gè)個(gè)技改在現(xiàn)場(chǎng)落地生根開花結(jié)果。(舒經(jīng)群)

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